模切机跑规检修
博斯特模切机速度快、模切精度高,但当使用达到一定年限后,会出现模切跑规(即模切精度下降)的现象,这是一个比较常见的问题。 我公司1995年初安装的瑞士博斯特全自动模切机(AUTOPLATINE SP 102—SE),在1999年元月出现了模切产品跑规的问题(其运转时间为14560小时),且为每7张一个周期。模切机跑规的常规检修方法一般是先从输纸单元入手,看走纸好不好,再检查牙排定位装置是否磨损。根据这种7张为一个周期的跑规现象,我们初步判断故障点应在牙排上,因为这咱带自动除废的机型,牙排正好是7根。于是给牙排编上号,再开机一段时间,找出跑规的牙排为第3、4、5三根。进口设备要换三根牙排的话,费用高且到货周期又长,于是我们又检查这三根牙排,看牙排是否变形,定位靠山是否磨损,结果并无异常。 这时我们开始怀疑是否牙排复位弹簧弹性系数减小,以致牙排叼牙接纸和模切定位时,不能正常复位,于是我们试图在弹簧轴上加垫片,以压缩弹簧,提高弹力,使牙排能及时复位,但再走纸一看,跑规的牙排变为第4、5、6三根了,跑规问题仍未得到解决。基于这种情况,我们认为弹簧没有问题,而应该是由于主链条变长,牙排间中心距变大引起的,加垫片并不能缩短牙排间的距离。 于是,开慢速(2500印/小时)观察牙排游隙(即牙反弹簧压缩量),发现普遍代于标准(2—4mm),这就比较明显的说明了是由于主链条变长,牙排之间的中心距变大,定位装置对牙排的张力不够,牙排游隙变小而引起的牙排定位不准。另外,根据博斯特模切机保养手册要求,机器运转1万小时后,若要保证原有模切精度(0.08mm),就必须更换主链条。故障点可以说是确定了,但更换主链条,同样存在费用高到货慢的问题。我们经过分析,决定用国产零件替代,但并不是换整条主链条,而只是更换每节牙排间的一副链节,采用比原来短0.5mm的新链节,那么,整条链条比原来短了3.5mm,这样就缩短了牙排中心距,弥补了链条变长、游隙变小、定位不准、模切跑规的问题,同时,因每节链节均匀的仅短0.5mm,又不会影响与链轮的配合。